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出口液控蝶閥無法開關原因分析

2018-09-04 閱讀次數:

出口液控蝶閥無法開關原因分析

01、事情經過

2018年4月,運行人員在對#7B循泵出口液控蝶閥進行操作時發現該閥門無法開、關,DCS頁面上該閥門因超時翻黃報警,就地檢查發現該液控蝶閥在開閥指令發出后開閥壓力只有2MPa左右,且油動機持續運行不會停止,蓄能器壓力只有14MPa左右。缺陷報修,聯系廠家處理。

02、系統介紹

液控蝶閥是由PLC自動控制,液壓站提供高壓油,油壓推動液動裝置上的油缸活塞桿伸出或縮回,帶動閥軸及蝶板做90°旋轉來實現閥門開啟和關閉,從而達到接通和截斷水流的目的。

液壓站靠電機帶動油泵提供壓力油,為蓄能器補充壓力提供動力源,蓄能器中的壓力油為閥門開啟和關閉提供動力源;靠電磁換向閥切換供油方向控制閥門的開啟或關閉;靠壓力繼電器來控制油泵電機動作來設定系統所需的壓力值。

下圖圖一為液控蝶閥液壓原理圖

運行分析| 液控蝶閥故障分析(圖1)

圖一  液壓原理圖

閥門開啟:圖一中紅色線路,按動開閥按鈕,電路由PLC按程序啟動油泵電機,油泵開始供油,開閥電磁閥YV1得電動作,閥門開啟,開至15°時,凸塊靠近接近開關SQ3,其常開接點閉合,經PLC按程序,開15度繼電器發訊(該信號可聯動開啟循環水泵)閥門繼續開啟開到90度時,開閥到位接近開關SQ2動作,開閥到位指示燈亮,證明閥門已在90°位置,向DCS發出開到位訊號,開閥電磁閥YV1復位,油泵在達到系統壓力上限時停止工作,開閥結束。

閥門關閉:圖一中藍色線路,按動關閥按鈕,電路經由PLC按程序,使電磁閥YV2、YV3得電動作,蓄能器內壓力油進入關閥腔,閥門開始關閉,關至15°時,凸塊靠近接近開關SQ3,聯動水泵關閉,之后關閥是慢關以減小水錘,關閥到位時,關閥到位接近開關SQ3動作,關到位指示燈亮,無源觸點向DCS發出關到位訊號,電磁閥復位,關閥結束。

系統補壓說明:

(a)蓄能器補壓:若蓄能器內壓力低于14MPa,壓力繼電器SP1復位,啟動油泵向蓄能器補壓,壓力升至16MPa壓力繼電器SP2斷開,油泵停止工作,蓄能器補壓結束。

(b)全開補壓:當閥門處于全開位置時,如果油缸開閥腔內壓力低于3MPa時,壓力繼電器SP3復位,其接點接通, YV1、YV3得電向油缸補壓,延時5秒,補壓結束。

(c)全關補壓:當閥門處于全關位置時,如果油缸關閥腔內壓力低于3Mpa時,壓力繼電器SP4復位,其接點接通, YV2、YV3得電向油缸補壓,延時5秒,補壓結束。

03、故障分析

由于此次異常發生時,油泵運行狀態下蓄能器壓力始終在14MPa左右,無法上升至停泵壓力16MPa,因此油泵持續運行不會停,油泵運行產生的熱量在液壓站控制柜空間內積聚,高溫造成溢流閥的塑料外殼融化,如圖二,說明油泵異常運行已經有很長時間。觸摸油箱外殼溫度很高,說明整箱油的溫度都已經很高,但是在觸摸蓄能器外殼時溫度并不高,初步可以判斷蓄能器內的油與油箱內的油沒有交換過,這是不正常的。進一步對蓄能器進行檢查,發現蓄能器內部的氣囊氣壓已跑光,不能將蓄能器中的油壓出,廠家對氣囊重新充氮至8MPa,如圖三。

運行分析| 液控蝶閥故障分析(圖2)

圖二  溢流閥的塑料外殼被高溫融化

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運行分析| 液控蝶閥故障分析(圖3)

圖三  蓄能器氣囊補壓

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油泵運行時蓄能器壓力和開閥回路油壓無法提升,蓄能器壓力只有14MPa,開閥壓力僅僅只有2MPa,從原理圖上看,大致有兩個原因可能造成這種情況:一是蓄能器補壓管路和開閥管路上堵塞;二是油泵出口管路上有漏點,高壓油經漏點直接返回油箱。

針對**點,廠家將蓄能器補壓管路和開閥管路上的相關設備進行解體清洗,包括圖一中的電磁換向閥YV3(9)、液控單向閥(3)、電液換向閥YV1、YV2(6)疊加式液控單向閥(2)。用清潔的煤油清洗這些設備并用棉花擦干,清洗后的煤油中沉淀下很多細小的雜質,說明在長期的運行中這些設備內部積存了很多細屑,影響了油路的暢通。如圖四、圖五。


圖四  解體清洗的設備

運行分析| 液控蝶閥故障分析(圖4)

運行分析| 液控蝶閥故障分析(圖5)

圖五  清洗后的棉花與煤油中的雜質

設備清洗后,油壓仍然沒有明顯的提升,說明原因二管路存在漏點的可能性較大。廠家進一步對各閥門設備進行檢查,發現去往蓄能器補壓的液控單向閥(3)處有輕微的異常油流聲,初步判斷該閥門存在內部泄露的可能。為佐證判斷,廠家從#8B循泵液壓站上將該液控單向閥拆裝到#7B液壓站上,重新啟動油泵試驗,蓄能器壓力能夠上升至16MPa后自動停泵,由此可見,原先的液控單向閥的確內部存在泄漏點,使得油泵出口的高壓油經過該泄漏點直接返回油箱,油壓無法傳遞到蓄能器和開閥回路上,是造成系統油壓無法建立的主要原因。

        經過這些處理后,進行該液控蝶閥的開、關試驗,蓄能器壓力能夠維持并正常補壓,開閥壓力也能夠達到要求值,但是關閥壓力在閥門關閉狀態下還無法維持,基本上一分鐘左右壓力就降到3MPa以下,需要蓄能器不停的對其補壓,同時每隔幾分鐘油泵需要啟動對蓄能器補壓。基于這種現象,從原理圖上分析,疊加式液控單向閥(2)在關閥回路側存在內部漏點,對該閥解體后發現,關閥側閥座油孔內存在一條細微的裂縫,如圖6,高壓油經此裂縫泄至油箱,使系統無法保壓。更換閥座后關閥壓力能夠維持在15MPa左右穩定。

運行分析| 液控蝶閥故障分析(圖6)

此次#7B液控蝶閥無法操作的故障是由多方面原因造成的,運行人員應加強巡檢質量,及時發現設備運行中的異常情況,包括對系統壓力、油溫的檢查,避免設備異常擴大化。

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